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11月8日,五菱柳机阳和铸造车间紧急送检4件B15缸体(HT250),询问送样人得知,是缺陷件,有结构疏松等问题,想通过金相分析、化验分析等找出原因。
九三社员张红侠身为质控部化验室主管,接到试样后,立即安排人员着手处理。首先在电炉上进行加热,烧除试样表面油污。然后冷却,用钻床钻取适宜分析的试样碎屑。为什么要说适宜分析的试样碎屑呢?张工和化验室的技术骨干庞工在大量实验的基础上,通过分析和对比发现,对于灰铁中C、S以外的元素(比如Si、P、Mn)分析,如果碎屑过大会难于溶解,一是导致溶样时间长,分析效率低;二是溶解过程中Si元素会发生脱水等情况,导致分析结果偏低。而在C、S元素分析时,虽然是二元素联测,但试样碎屑对S元素的分析结果几乎没有影响,对C元素的分析结果影响很大。
以当天其中一件试样的检测结果为例(如果所示):图一中,初次取样,试样碎屑比较细小,两次分析结果C元素含量均为2.90%。图二中,再次取样,试样碎屑比较适中,两次分析结果C元素含量均为3.20%和3.17%。因缺陷件送检试样厚度严重低于常规要求(如图三,尺寸约为2 cm×1cm ×0.5cm),而且表面已经预先打过光谱,钻取试样前要先用砂轮磨掉光谱激发点,避免误差。钻样时,一方面夹紧力度不能过大,以防试样断裂导致钻头受损、人员受伤等意外情况的发生,另一方面钻头行进速度要快,这样才能最大限度地减少C的偏析。其根本原因在于,灰铸铁中的碳是以游离状的片状石墨状态存在铸铁的基体里(片状石墨会削弱铸铁机械性能),如果钻头行进速度慢取得的碎屑细小,片状石墨会遭到破坏,所以导致C元素分析结果偏低。综合分析,该试样中C元素含量应为3.19%,符合额定值3.10~3.45%的要求。其他三件试样情况类似,化学成份都在要求范围之内,即合格。
张工带领化验室人员,本着严谨认真的工作态度,凭借多年积累的丰富的工作经验,快速、有效地排除了化学成份对试样缺陷的影响,为生产做出应有的贡献。(张红侠)